拯救“伯莎”——世界级的盾构机维修案例
现在可以对“伯莎”进行维修了,首要的工作是拆卸“伯莎”并把刀盘吊出地面。“伯莎”的切口环先被分解成4块并吊出井外,随后将刀盘拆下,3月底,重达570吨的刀盘被旋转90°水平吊出抢修井并被放置在专门制作的支架上等待维修。完成这一艰巨的任务的是国际知名的吊装运输公司荷兰玛姆特。
安装新的刀具
重新组装刀盘
“伯莎”的刀盘被进一步分解以接受评估,发现“伯莎”的状况比预想的还要糟糕。原以为只有主轴承的7个橡胶密封圈被泥土和水堵塞破坏,现在发现保护密封圈的钢筒也发生了破损,一些碎片进入了传动齿轮导致齿轮的破坏。华盛顿交通部认为日立造船的制造缺陷比此前钢管对“伯莎”造成的伤害更大。
组装刀盘准备重新下井
刀盘下井
2015年5月底,日立造船发来了改进后的新轴承、密封件和其他新增的部件,安装工作随即展开,新的密封件将能够更容易地更换,以防将来再发生类似故障。除了更换和增加部件,刀盘其他部分也得到彻底的维修,24个驱动刀盘的齿轮也得到更换。8月24日,玛姆特再次将刀盘吊起并放回抢修井内,切口环等部件也在此后陆续安装就位。至此,维修的主要工作完成。
刀盘就位
安装切口环
按计划,需要近3个月的调试才能继续掘进。到10月中旬,施工方已开始向抢修井内注浆并最终将其填平,不过,“伯莎”原定11月下旬重新投入使用又再次延期到12月下旬。未来,“伯莎”的表现还不得而知,但工期已经至少耽误了两年。而这次漫长的修理除了引发输水管线修理费用的纠纷,还产生了1.43亿美元的高昂修理费用,比“伯莎”的造价还高。为此,8家保险公司提起诉讼以避免支付修理费用,他们认为日立造船的设计和制造缺陷导致故障的发生。
安装完成
井底视角
“伯莎”得到了拯救,但只要隧道还没有贯通,故事就还没有完结。但这次规模空前的维修揭示了地下施工的复杂性,以及大型设备维修的复杂性,远远超出了维修本身。
责任编辑:Joe
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