拯救“伯莎”——世界级的盾构机维修案例
“伯莎”于2012年12月在日立造船的大阪工厂组装完成并进行调试,随后分解为41个大件,其中最大的重达900吨,2013年4月“伯莎”装船运抵西雅图。隧道的南端紧挨着码头,因此“伯莎”也就从这里开始掘进。2013年8月,完成组装的“伯莎”开始了工作,按计划“伯莎”每天能推进约10米,整条隧道应在2014年年底贯通。
“伯莎”身后成形的隧道
开挖维修竖井
“伯莎”最初的表现还是不错的,然而仅仅前进了300米后突然停了下来。经过调查发现是埋在地下的一根直径20厘米的钢管在作祟,这根钢管卡在刀盘辐条中间导致刀盘无法正常旋转。经过清理,“伯莎”在2014年1月重新投入使用。然而仅仅前进了1.2米,“伯莎”就再次停了下来。原来控制室内发出了过热警报,靠近刀盘的位置出现了140℃的高温。检查发现刀盘的开口已经被泥土淤住,但重要的是主轴承密封件已经遭到严重损坏,只有更换密封件才能继续掘进下去。
帮助“伯莎”减轻负担,破碎掉部分井壁
“伯莎”开进维修竖井
可是这个大家伙已经无法后退了,密封件也无法在地下更换。经过长时间的研究和方案比较,最终华盛顿州交通部决定采用在“伯莎”的前方开挖竖井并取出刀盘进行维修的办法。这可不是闹着玩的,又是一项新的附加工程,需要走一遍流程,咨询、评估、申报、审批、设计、发包、准备等一个都不能少。幸运的是“伯莎”所处的位置上方没有建筑物,也有足够的场地用于维修,还紧靠码头,同时埋深也还比较浅。经过一番准备,维修工程于2014年年中开始进行。
地面上,起重机已严阵以待
“伯莎”的切口环被分解并吊出井外
责任编辑:Joe
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