挖掘机油耗高与动作缓慢的排查
3.故障排查
通常判断液压系统故障应先测定系统压力,然后根据测得的压力值进行分析。
(1)排查速度慢和油耗高故障
在变量泵1、变量泵2、定量泵3的出口P1、P2及P3处安装测压接头,接上压力表。放下安全锁定杆,不作任何动作,P1、P2处压力均为0.4MPa,而P3处压力为21MPa,该压力值相当于溢流阀3的溢流压力。
由此断定:该挖掘机不作任何动作时,定量泵3处于溢流状态,一直在作无用功,导致挖掘机油耗增高。而定量泵3输出的压力过高,也会造成定量活塞3将变量泵1、变量泵2的流量调小,导致挖掘机动作速度慢。
当该挖掘机做回转或推土铲动作时,定量泵3通过回转阀或推土铲阀的阀芯回油后,定量泵3压力有所降低。变量活塞3对变量泵1、变量泵2的降流量控制作用减小,使变量泵1、变量泵2输出的流量有所增加,此时再操作动臂、斗杆、铲斗等的动作时,速度就会变快。
分析认为,造成定量泵3压力始终为溢流压力的原因是不作任何动作时定量泵3没有回油。查看主控制阀工作原理图(图2)得知,挖掘机不做任何动作时,定量泵3回油是通过回转阀、推土铲阀的中位中通油路进入直线行走阀,再通过斗杆阀1及动臂阀2中位中通油路回油。
检查该挖掘机工作时回转、推土铲、斗杆及动臂无故障,由此确定以上动作相关的控制阀无故障,只能断定直线行走阀有故障。
拆解直线行走阀发现,该阀芯回位弹簧过软,由此进一步断定:直线行走阀回位弹簧过软是该故障的原因。更换弹性系数大的直线行走阀复位弹簧,放下安全锁定杆,不做任何动作时,测试定量泵3压力为0.4MPa,定量泵3可以正常回油。
再测试挖掘机动作速度,无论是否做回转或推土铲动作,动臂、斗杆及铲斗等各项动作速度均有所加快。
(2)排查斗杆动作缓慢
进一步测试动臂、斗杆和铲斗等动作速度时发现,经过以上检修,动臂、斗杆和铲斗动作速度虽然有所加快,但斗杆单独动作时速度依然缓慢,约为正常速度的1/2~2/3。
在斗杆回收和外翻溢流状态下测试P1、P2口压力,P1口压力为23MPa,P2口压力为0.4MPa。推断斗杆动作时,斗杆阀2阀芯处于中位,变量泵2没有实现合流,其输出的油液经中通油道直接流回油箱。斗杆阀2无法打开可能有以下4种原因:一是先导溢流压力设定过低,二是斗杆阀2阀芯复位弹簧力过大,三是斗杆阀2先导油路堵塞,四是先导油液未进入斗杆阀2阀芯端面。
首先,检测先导溢流压力为3.9MPa,符合标准。由该挖掘机其他动作均正常,排除了先导溢流压力过低的可能。
其次,将斗杆阀2阀芯两端的复位弹簧与动臂阀1复位弹簧对调试机,动臂动作正常,斗杆动作无变化,由此排除斗杆阀2复位弹簧力弹过大的可能。
再次,将斗杆阀2的先导油路分别连接压力表,操纵斗杆先导阀,压力均能达到3.5MPa,由此排除斗杆阀2先导管路堵塞的可能。
最后,将斗杆阀2两端的过渡接头拆下,发现其中1个过渡接头未加工出直径6mm油道。更换正常接头后试机,斗杆动作正常。
经过以上维修后,斗杆动作明显加快,各动作速度正常,试机工作4h,油耗明显下降,动作协调性也明显改善。
责任编辑:Quasimodo
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