2.改进方案
针对燃油箱开裂原因,为了消除应力集中、方便清洗和紧固,将新燃油箱箱体设计为长1000 mm、直径 850 mm的圆柱形结构,如图2所示。具体改进部位如下所述。
图2 改进后燃油箱外形结构
(1) 箱体
采用圆柱形箱体可改善箱体受力状况,使燃油对箱壁的冲击过渡平缓。箱体材料选用可焊性较好的A3 钢板,并将箱壁钢板厚度增加到5 mm,以增强箱体强度。先用卷弯设备将箱体钢板卷为圆柱形,再焊接接口,并使焊缝置于油箱顶部。箱体两端面由2块直径为850 mm的钢板焊成。以上焊接部位,焊缝高度均为5 mm。
(2) 内部挡板
改进前、后燃油箱内部挡板结构对比如图3所示。改进前燃油箱内有2块内部挡板,每块内部挡板上有3个过流孔,过流孔孔径大且随意分布。上述结构得从清洗口伸手(通过挡板过流孔)清洗油箱底4个角落极不方便。
图3 改进前、后燃油箱内部挡板结构对比
改进后的燃油箱在距箱底90 mm高的位置上,焊有1块隔板,隔板下预留箱底清洗通道,2块挡板焊接在隔板上,隔板圆周与箱体内壁焊接在一起。改进后的燃油箱过流孔孔径小且均匀分布,这不仅能对燃油的冲击产生阻尼、减缓作用,还方便箱底清洗。
(3) 清洗口
清洗口是为了清洁燃油箱而设计的一个法兰接口。原燃油箱的清洗口布置在箱体正面,距箱底40 mm,从清洗口经内部挡板过流孔清洗油箱四角要拐多道弯,残留油污不易清理。改进后的清洗口布置在燃油箱端面接近箱底处,其与隔板下的空间可形成清洗油箱直通道,方便清除油垢。
(4) 安装架
改进前,原方形燃油箱直接放在安装架上,车辆运行久后箱体容易由摩擦产生开裂,从而引起漏油。改进后,重新给圆柱形油箱设计了1个安装架,且在油箱底部焊接1块尺寸与安装架相配合的槽形钢。该槽形钢座落在安装架内,起限位作用,这样燃油箱便不容易产生位移,从而避免了箱体开裂现象。
3.改进效果
TEREX3307型矿用自卸车燃油箱经改进后,彻底解决了燃油箱漏油问题,节约了修理成本,清除了安全隐患,并提高了自卸车利用率。改进后燃油箱技术性能稳定,经多年使用无开裂漏油现象,得到了厂家的认可,并在新出厂的自卸车上得以应用。
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