(2)制动器原理
该制动器有3种状态,即制动状态、解除制动状态和自由落钩状态。
制动状态 卷扬机构未进行起升、下落操作时,制动器处于制动状态。此时解除制动缸9的进油口P 1与回油油路接通,内框架14在制动弹簧13的作用下右移,将解除制动缸9的活塞压缩,内框架14通过自由落钩制动推杆15推动制动臂5逆时针转动,将制动带3收紧,对制动鼓1实施制动。
解除制动状态 当卷扬机构进行起升、下落或自由落钩时,制动器处于解除状态。此时主卷扬先导油路的压力油进入解除制动缸9的进油口P1,驱动解除制动缸9的活塞伸出,通过销轴推动内框架14向左侧移动,制动弹簧13被压缩,制动臂5在回位弹簧7的拉力作用下顺时针转动,将制动带2放松。制动带2在制动带脱离弹簧8的拉力作用下与制动鼓1脱离,实现制动解除。
自由落钩状态 使用自由落钩工况时,需开启自由落钩开关,解除制动器的制动作用。此时,自由落钩制动推杆15也在回位弹簧7的拉力作用下与内框架14一起向左移动。
在自由落钩过程中,若踩下脚制动踏板,压力油将进入自由落钩制动缸10的进油口P 2,驱动自由落钩制动缸10活塞伸出。制动缸10活塞伸出,推动自由落钩制动推杆15沿内框架14上向右移动,制动臂5在自由落钩制动推杆15的推动下,逆时针转动,可实现对制动鼓1的制动。
2.故障排查
(1)原因分析
该起重机出现主钩卷扬制动带打滑、主钩溜钩时,维修人员先调整制动带调整螺栓6,将制动带2张紧,此时主钩“溜钩现象”消失。但将制动带2张紧后,制动带2与制动鼓1无法完全脱离,同时制动带2与制动鼓1因摩擦产生异响。反复调整制动带脱离弹簧8,仍无法保证制动带2完全脱离。
无奈之下,又将调整螺栓6向放松制动方向进行微小调整,依靠制动带2与制动鼓1的摩擦作用将制动器制动。使用一段时间后,制动鼓1与制动带2出现磨损,制动带2再次出现打滑,导致主钩溜钩现象再次出现。
经现场仔细观察发现,在制动解除时,内框架14在解除制动缸9的作用下已将制动弹簧13完全压缩,使自由落钩制动推杆15的杆端与自由落钩制动缸10活塞的端面顶在一起,因此造成制动臂5无法在回位弹簧8的作用下顺时针旋转,导致制动带无法打开,制动解除不彻底。
(2)排除过程
首先,将自由落钩制动推杆15拆下(暂不使用自由落钩功能),将制动器各个零件装复。
其次,调整调整螺栓6,直至调整到主钩单绳拉力最大时制动带2不打滑。
再次,调整制动带脱离弹簧8,直至制动带2与制动鼓1的间隙均匀,反复在主钩单绳拉力最大时试验起钩、落钩、停止,确保其不出现溜钩和制动带与制动鼓摩擦现象。
然后,在制动解除状态下测量自由落钩制动缸10活塞端面到连接销16中心的距离,按照此距离减去5mm的余量,将自由落钩制动推杆15杆端切短。
最后,将自由落钩制动推杆15安回原位,再次试车,制动器制动、解除制动、自由落钩各项功能都正常。
经过对该履带起重机主卷扬制动器的维修调整后,该起重机使用至今,再未发生主卷扬制动带打滑导致的主钩溜钩故障。