而就目前的凿岩行业来看,所有的矿主都要面对一个很严峻的现实:人工成本正逐年增加(2010年一个炮工的工资就已经飞涨到每月5000元)。因工况条件恶劣,矿工很容易患上尘肺病,不仅越来越难招到人,矿工职业病的终身责任还要由矿主承担,而且一旦出了安全事故,每个矿工的赔付金额至少要在100万元以上!唐忠盛预感,照此情况发展,机械替代人工必是大势所趋。然而调查结果却让人难以想象:全中国有将近95%的矿山都在使用气动凿岩钻机,仅仅只有5%的用户选择了全液压凿岩设备!据唐忠盛了解,这主要是因为中国本土的凿岩钻机制造商大多只能生产64mm以下的小孔径液压凿岩钻机,根本满足不了中小型矿山的需求;若采用国外产品,300多万元一台的进口全液压凿岩台车,不单一次性采购成本高,每个月的维护保养费用就要3~5万元,除了大型矿山和水泥厂外,绝大部分中小型矿山根本买不起也用不起。
唐忠盛粗略估算,广西6000家矿山中,开采量在5万立方/月以上的中小型矿山至少占10%,它们对机械化工作有着潜在的需求。如果能制造出一款针对中小型矿山、售价在100万元左右的全液压凿岩设备,一定会广受欢迎,仅以一家采购一台计算,那就是将近6亿元的市场!而这还仅仅是广西,全国又有多少矿山!这样一个巨大的市场空间令唐忠盛兴奋起来。商人的嗅觉在这一刻尤为敏感,唐忠盛跃跃欲试。
恒日重工:凿岩机行业的颠覆者来了?
事实上,在全液压凿岩钻机领域向来不乏勇于试水的人。早在上世纪九十年代,国家就曾巨资引进阿特拉斯整机技术,在甘肃天水设立研发基地;国内一些大型工程机械厂也从2003年起开始着手液压凿岩钻机、挖改凿岩钻机的研发,但至今没有一家能成功打开市场,这其中的艰难可想而知。对于中国企业来说,全液压凿岩钻机是一块很难突破的领域,不只是在高端液压方面,很多凿岩台车的零部件都是特殊定制的,这就使得关键部件必须从国外采购,导致制造和维修成本过高,根本不是跨国巨头的对手。唐忠盛必须要想出一条创新思路,既能降低产品成本又能保证产品性能和质量。
一天,唐忠盛看着矿山上那些挖掘机出神,这些挖掘机在外形上与凿岩台车相差无几,可不可以把凿岩台车的钻头安装到挖掘机上实现同样的功能呢?既能挖掘,又能凿岩,这样的机器肯定有市场。念头一闪,唐忠盛再一次绷紧了神经。如果这个方案很容易实施,恐怕市场早已不会留给他机会了。在随后请教专家的过程中,唐忠盛了解到,有一个技术上的难题曾让众多挑战者知难而退:全液压凿岩台车需要同时进行冲击、旋转、推进这三个动作,从而实现凿岩作业。但这三路动作所需要的压力和流量却各不相同,国外的液压台车采用三个液压泵独立供给每个动作所需的动力。相比之下,用挖掘机为底盘,只有留给破碎锤的一路备用联输出,相当于只有一个泵,能否满足凿岩台车三路液压的需求呢?唐忠盛找到广西大学液压专家林义忠教授,林教授出人意料地给出了肯定的答案。他举例说:液压系统虽然复杂,但是原理跟自来水差不多,水厂相当于主泵,各用户需求水流量取决于水管和龙头大小,而压力则取决于负载,只要不超过水厂给出的压力,各个用户的需求都是可以满足的。唐忠盛喜出望外,2009年立即成立公司,与林教授签定了研发课题合作协议,正式开展新产品的研发。
但要真正解决上述难题,并不是一件容易的事。唐忠盛分别招募了10个在结构设计、电控、挖掘机设计以及为成套设备做液压设计的专业人士,在重新分配和控制液压这个环节足足研发了一年的时间。“如果不攻克这个难关,那就只能从改造挖掘机底盘的液压系统着手,不仅会废除挖掘功能,改造一台挖掘机的时间还长达一两个月,难以实现批量生产。”