起重机卷扬系统的使用与维修(七)
(2)进一步分析高速成因
将原理图与实际操作对照分析可确定高速的形成过程:①先导阀手柄向左推到一挡,控制油从K2排出,经HYD推动A组阀中低速阀接通泵I主油路,压力油的路径是:泵I→P→a→R→M→S→b′→O→油箱。这时马达顺时针转动。②手柄继续向左推到二挡,K2的控制油一路继续推动低速阀,另一路经d′推动B组阀中的高速阀接通泵II主油路,泵II压力油经p′→a′在R处与泵I合流共同进入马达,因流量增大,马达高速转动。③先导阀手柄向右推时,高速减缓到低速,到中位时马达停止转动;再继续向右推时,K1工作,马达改变转向,重复由低速到高速的过程。
(3)确定故障点
分析图58可知,左行走、低速正常,可以认定泵I及A组阀正常。那么故障点只有下述几种可能:主泵II,马达,B组阀中的高速阀,先导阀K1、K2。进一步分析诊断:主泵II驱动的右行走、变幅机构正常,故主泵II应视为正常。马达转速由通过的流量决定,低速又正常,可以认为马达基本正常。因此,故障的主要原因应该是高速阀不工作,没有形成合流。由图58可知,高、低速阀的控制油路并联且都受控于同一先导阀,只有实现低速阀先动、高速阀后动,才能实现低、高速变换。是高速阀没有推开还是推开后还有其他故障,这是诊断的关键。初步认为,是高速阀的开启压力不足以使阀门打开。为此做一测试验证:断开原控制油路,在c、d处新设一先导压力源并由低往高调控制油压,观察两阀及马达的变化。当压力在1.5 MPa左右时低速阀开启,马达开始转动,并随压力增加而加快;当压力在2.5 MPa左右时高速阀开启,马达高速转动,反方向时也一样。可见该故障的直接原因是,高速阀没有开启,不能形成合流,根本原因是先导阀不能提供足够的开启压力油。
故障排除
这类先导阀大多采用减压式比例阀,其输出压力与行程的关系如图59所示,阀芯应能在O-c间自由滑动。在ab区低速阀开启、高速阀关闭,在bc区两阀都开启,随阀芯位移变化,马达能在高、低速两个区域实现无级调速。排除办法,反复调整阀芯与手柄间的连杆,使阀芯能在O-c(O-c′)间自由滑动并能停在任意位置,直至马达高、低速正常运转。
图58 液压原理图
责任编辑:Amanda
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