3.故障分析
分析认为,在距此次拆检3个月前,该柴油机Ⅲ缸排气门摇臂轴润滑油道开始出现堵塞。此时摇臂滑动轴承与摇臂轴之间得不到润滑油的充分润滑,摇臂滑动轴承与摇臂轴的相对运动产生干摩擦,其配合间隙开始增大,致使柴油机运转过程中出现了轻微异响。但由于此时摇臂滑动轴承与摇臂轴磨损较小,配气机构传动链间隙增加幅度较小,对配气正时影响较小,所以柴油机没有出现明显的异常现象。
在距此次拆检1个月前,该柴油机Ⅲ缸排气门摇臂轴润滑油道已经堵塞一段时间。此时摇臂滑动轴承与摇臂轴因磨损加剧而产生松旷,配气机构传动链的间隙进一步增大,由此导致柴油机运转过程中出现了较大异响。由于摇臂滑动轴承与摇臂轴的配合产生松旷,造成柴油机配气正时发生改变,排气门开始出现晚开、早关现象。由于排气门升程和开度不足,Ⅲ缸燃烧后的废气不能完全排出,影响了下一循环进入汽缸新鲜空气的进气量。当加大油门或急加油时,正常的空燃比发生较大改变,由此导致排气管大量排出黑烟,同时引起柴油机大负荷工况时动力不足。
此次拆检之前,随着Ⅲ缸排气门摇臂与摇臂轴磨损量进一步增大,排气门摇臂滑动轴承与摇臂轴的间隙也进一步增大,气门摇臂与摇臂轴互相碰击趋于强烈,摇臂滑动轴承逐渐变薄、破损并脱落。此时配气机构传动链,特别是气门调整螺栓球头与推杆球碗之间的间隙急剧增大,致使推杆球碗失去定位作用而发生摆动。推杆摆动过程中,调整螺栓球头与推杆球碗边缘发生相抵状况,此时排气门摇臂行程增加,排气门与活塞顶部产生相互撞击并产生异响,进而加剧了推杆球碗损坏。
同理,进气门摇臂轴润滑油道堵塞也造成进气门摇臂滑动轴承与摇臂轴、气门调整螺栓球头与推杆球碗的严重磨损,并出现异响。由于Ⅲ缸进、排气传动机构相继严重磨损、损坏,柴油机异响明显、响声凌乱。
该柴油机配气正时发生重大改变后,Ⅲ缸的燃烧过程严重恶化,大量的燃油分子因不能完全燃烧而在高温下产生碳化现象,以黑烟的形式排放出来,黑烟中较大颗粒的碳化物便飘落于消声器附近的柴油机罩盖上。由于燃料燃烧不完全,该柴油机动力明显不足。