3.改进方法
针对导向套上述漏油原因,我们提出了有针对性的结构改进方法。改进后铲斗缸导向套结构如图2所示,具体改进方法如下所述。
(1)改进导向套结构
使用车床将导向套YH型主油封11以上至其顶部的内芯车削掉,并在车削的内孔上加工出内螺纹。
(2)确定导向套内芯尺寸
根据该机型铲斗缸活塞杆3工作时有效使用长度,适当增加导向套内芯13轴向长度尺寸,以降低活塞杆与缸筒之间的摆动幅度。
(3)加工导向套内芯
使用导向套2同类材料加工导向套内芯13,其外螺纹比导向套2内螺纹稍长。通过这种螺纹结构可调整YH型主油封11在其槽内的轴向间隙和预紧力,以便提高其密封性能。导向套内芯13的内孔结构与导向套2原结构基本相同,但是由于导向套内芯13已加长,需将上导向环7、防尘圈5以及弹性环6上移,以降低活塞杆3与导向套2的摆动幅度。
(4)制作调整垫片
制作调整垫片14,是为了调整导向套内芯13对YH型主油封11的预紧力。在使用过程中,若YH型主油封11的唇口产生磨损,可拧松导向套内芯13,适当减小调整垫片14的厚度,再将导向套内芯13拧紧,这样便可增强YH型主油封11的预紧力。组装时,可在导向套内芯调整垫片14处加装1个O形密封圈,以防此处漏油。
4.改进效果
改进后,YH型主油封拆装、调整方便,铲斗缸导向套使用2年后未出现漏油现象。该改进方法应用到我公司其他工程机械的液压缸后,效果同样理想。