温拌剂添加方式及投料顺序
由于国道106线多数路段采用掺量20%的RAP再生沥青混合料,RAP掺量40%、50%的再生沥青混凝土路面总长仅1 km,为方便施工,sasobit温拌剂采用人工投放,在喷洒沥青的同时,将装好sasobit温拌剂的塑料袋从观察孔投入拌和仓。在大批量生产时可以安装一个与沥青同步的材料投放系统,由搅拌站操作系统统一控制。
热再生混合料到场待摊
混合料摊铺、碾压
摊铺前须将工作面清扫干净,按规定喷洒透层,待乳化沥青完全破乳后,及时铺筑沥青层,这期间需限制交通,防止污染工作面。
摊铺过程中运料车在摊铺机前10~30 cm处停车,空挡等候,作业时由摊铺机推动运料车前进并开始缓缓卸料,要避免撞击摊铺机,以免影响路面摊铺质量。
该工程施工设备为1台摊铺机,2台轮胎压路机和2台双钢轮振动压路机。
再生沥青路面的摊铺、碾压和初期养护等工艺、质量要求与一般路面施工基本相同。再生沥青的粘温曲线不仅与新沥青相关,同时受RAP掺量、新旧沥青比例、沥青老化程度等诸多因素的影响,随温度降低,大掺量厂拌热再生沥青混合料会比新沥青混合料更难以压实,因此摊铺完成后必须及时碾压。压实工程采用轮胎压路机紧跟摊铺机进行碾压,可有效减缓沥青混合料温度散失速度,为进一步压实赢得了时间。附表为该工程中碾压工艺安排。
应用总结
优点
环保效果明显 施工期间未出现乱弃乱堆、占用耕地、影响环境的问题。施工中始终保持公路中间与两边绿化带植物正常生长、不受扰动。
节约成本效果明显 国道106线大赵桥至冀州南宫界段,在6 cm厚的沥青混凝土油面底层中,应用了厂拌热再生沥青混合料,节省沥青混合料1万多t,节约投资200多万元。
稳定保持工程施工质量及使用质量 新集料、RAP等原材料满足要求;厂拌沥青混合料组成设计满足公路工程试验规程,施工结果符合设计要求;施工过程满足沥青路面施工技术规范要求;工程交工符合公路工程质量验收标准。经1年的通车运行,沥青混凝土路面未出现质量问题,经得起时间的考验。
缺点
与就地热再生沥青混凝土路面相比,厂拌再生沥青混凝土路面仍存在需要铣刨旧路面、运输铣刨料、铣刨料堆放待用而在一定时期内占用场地、收集某些零散铣刨料运距较远等问题。
与全部采用新集料的沥青混合料路面相比,厂拌热再生沥青混凝土路面的搅拌设备较庞大,所需配套设备较多,所需设备配合人员也较多。