该阀的结构如图2所示。首先,将溢流阀拆下解体,检查主阀芯组件3与阀体2和柱塞4的配合间隙,结果配合间隙在规定范围之内。
其次,检查单向阀阀芯5与主阀芯组件3的密封性。其方法是:将主阀芯组件3从阀体2中取出,再将柱塞4从阀芯组件3中取出;然后将主阀芯组件3有柱塞端坚直向上,密封住直径为0.6 mm的阻尼孔g,向柱塞腔注满煤油。结果发现煤油很快从孔f中渗出,由此判定系统压力脉动是由于单向阀阀芯5密封不严所致。
进一步检查发现,单向阀阀芯5与主阀芯组件3贴合面上的小孔f处产生了毛刺,由此造成单向阀芯5与主阀芯组件3密封不严,阻尼孔g无法起到液压阻尼作用,在齿轮泵压力脉动作用下,最终导致溢流阀工作稳定性变差,单向阀阀芯5与主阀芯组件3产生撞击,使液压管路产生振动。
图3 改进后溢流阀的结构
3.改进溢流阀结构
根据上述分析和检查结果,对该溢流阀主阀芯组件3的结构进行了改进。改进后的主阀芯组件3的结构如图2和图3所示。将单向阀阀芯5的座孔与f孔接通处的孔深d增加,并将f孔左移。f孔的左移减小了主阀芯组件3左端安装弹簧6盲孔的深度,为了使弹簧安装长度、工作长度和刚度保持不变,将弹簧座1盲孔端的深度加大,确保其密封。此外,还须对单向阀阀芯5的密封性进行测试,确保其密封良好。
最后,在液压试验台上对改进后的溢流阀进行密封测试,密封性能大大提高。再装机试验,系统压力脉动明显减弱,基本消除了管路振动现象。
(作者地址:河北省张家口市宣化区府城南大街 河北钢铁宣工公司工程机械研究所 075105)