我公司1997年进口的1台阿斯泰克3000型沥青搅拌站,由于热料仓与振动筛配置不合理,造成沥青搅拌站生产的混合料不能满足高等级公路的级配要求。为了节约购置新设备成本,使面临淘汰的设备恢复其利用价值,我们决定在保持总体三维结构尺寸不变的基础上,对该搅拌站的振动筛和热料仓进行改进。
1.振动筛的改进
对原搅拌站振动筛改进方案如下:引用先进技术,重新设计振动筛,将筛网层数由原来的3 层半增加到4层半,以使其在筛分效率及设备稳定方面都接近国际先进水平。
选用倾斜式筛体,倾斜角为4.7°,以确保筛分更彻底。选用面积较大的筛网,以确保筛分效率。将振动筛的轴承布置在振动筛主体结构上面,以使其远离振动筛热区。将振动筛设有的除尘烟道与搅拌楼的除尘风机相连,使在振动筛内形成一定的负压,以保证振动筛工作时,灰尘不会从振动筛的密封胶皮处泄漏,从而满足环保施工要求。此外,振动筛的出料口要能打开,以便于更换筛网。
2.热料仓的改进
(1)重新分配热料仓
高速公路所用沥青混凝土的级配组成一般在5种以上,为此需给沥青搅拌站配置5个以上的热料仓。为了使该搅拌站能够适应高速公路的施工要求,我们决定在主塔楼框架不变的前提下,对料仓进行重新分配设计,即将其热料仓由4个改为5个。
热料仓总体三维结构尺寸不变,振动筛筛体在水平面的投影尺寸便无法改变。为了满足设计要求,我们决定在竖直方向上增高振动筛筛体,使之有足够空间来布置筛网。同时重新设计导料槽总成,以确保维护和更换筛网时有足够的空间。
热料仓改进前、后的结构如图1所示。通过图1可以看出,热料仓外形三维尺寸、热料仓总容积均无变化,只是各热料仓的容积有所变化。改进前,1号、2号、3号和4号热料仓的容积比分别为46.6%、18.4%、14.2%和20.8%。改进后,1号、2号、3号、4号和5号热料仓的容积比分别为42.0%、16.0%、12.0%、15.4%和4.6%。
(2)改进热料仓放料口
重新分配热料仓后,还须对热料仓骨料放料口结构进行改进。改进前、后热料仓骨料放料口尺寸如附表所示。
经计算,改进前4个热料仓的骨料放料门开口面积总和约为0.37m2,改进后5个热料仓的骨料放料门开口面积总和约为0.34m2。由此看出。改造前、后骨料放料门开口面积总和接近,对骨料放料总量影响不大。将热料仓由4个改为5个后,生产时多了一次骨料料门开、关时间。为了使总的计量时间不受影响,须对1号、2号、3号、4号料仓放料时间进行适当调整。
(3)增设防离析隔板
热料仓改进前,1号料仓中的细料会顺着左侧的边板流下,粗料则会从右侧落下,如图2所示。这种物料跌落方式,会造成1号仓中的混合料出现离析,从而影响混合料级配的稳定性。
分析认为,在1号仓中适当位置增设隔板,可以有效防止混合料产生离析。在有关专家指导下,我们参考阿斯泰克公司最新的防离析技术,在1号仓中增设了2块防离析隔板,如图2所示。
为了进一步提高该搅拌站的计量精度,从而保证混合料生产质量,我们又对其配料系统进行了改进。按上述方案对阿斯泰克3000型沥青混凝土搅拌站改进后,该搅拌站完全能满足高速公路施工对级配的要求,同时为企业节约了大量设备购置资金。