郑晓刚:油液混合动力之挖掘机大臂势能再利用
内田液压自主研发成熟技术介绍:
1)用在小松-7-8上的PC-EPC,我们在维修上经常遇到这个电液比例阀发卡的问题,具体现象就是无规律的憋车也就是发动机超载,和无规律的动作慢,严重的时候是一直憋车或动作慢,这个在小松上来讲也是个通病,在深入研究以后推翻了原来的设计,重新设计了这款电液比例阀,增加了阀芯导向和开口结构,经过不断改良解决了本来经常性出现的问题。
2)用在小松-6-7-8系统的自减压阀,本来的设计是利用先导溢流来控制和稳定压力,所以它只要在主泵压力高于3.3兆帕时就会一直溢流,增加泄漏量,先导压力经常还会因为主压的升高而升高,在-6-7上经常会有崩裂合分流阀芯阀盖的问题,搞维修的技术人员会经常遇到这种情况,也很容易卡滞引起动作慢或无动作,针对这些问题我们也推翻了原来的设计,取消了溢流装置,减少了溢流损失,大幅增加了回程推力,解决了原有的这种故障,客户实际使用和反映非常良好。
3)改进了日立全系列的操作手柄总成,改进了压力输出的起始点,以前起始在3.4kg/cm,现改为2.6kg/cm,也就是是微操作特性有所提高,以前突出的问题就是漏油,新车操作手柄寿命也比较短,日立公司也进行了改进,但效果不尽人意,我们研发的手柄使用寿命可以达到原装的三到四倍,这个是通过我们这四五年的实践得出来的。
4)研发了川崎泵的负载敏感控制,取消了原来泵调节器负流量控制系统,直接利用压差来控制泵的流量,使川崎的泵控系统能适用在负载敏感系统上面,如小松-6-7-8和日立-2-3的系统,为客户节约了大量的资金。研发了东芝U28阀组的强制再生系统,原来这种阀组没有这个系统,效率低下,现改装了这个系统,可以利用中臂和大臂的势能来转成效率,中臂回收速度由原来最大油门的4.3秒缩短为现在的2.8秒,下放大臂时回转跟中臂外扬的复合动作协调性大幅提升,抬大臂时回收中臂的复合动作协调性大幅提高,驾驶员的操作舒适性也大为改善。
5)研发了东芝U28阀组的强制再生系统,原来这种阀组没有这个系统,效率低下,现改装了这个系统,可以利用中臂和大臂的势能来转成效率,中臂回收速度由原来最大油门的4.3秒缩短为现在的2.8秒,下放大臂时回转跟中臂外扬的复合动作协调性大幅提升,抬大臂时回收中臂的复合动作协调性大幅提高,驾驶员的操作舒适性也大为改善。
以上我们自主研发的产品都是我们自己的知识产权,专利申请中,请各位嘉宾支持国产支持自主研发,让我们国家的液压技术更上一个新的台阶,谢谢!
责任编辑:David
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