双钢轮振动压路机振动液压系统的改进
2.改进方案
为了提高振动液压系统工作可靠性、延长使用寿命,我们对该系统进行了改进。改进后的振动液压系统如图2所示。
改进后的振动液压系统
在改进后振动液压系统中,逻辑组合阀的弹簧腔与非弹簧腔中间有一个阻尼孔。通过阻尼孔利用两腔压差与弹簧力相互作用,可实现逻辑组合阀的开启和关闭。通过计算匹配大小适宜的阻尼孔孔径,就能控制振动液压系统的响应时间,解决振动液压系统冲击过大问题。系统改进后,逻辑阀的开启关闭时间即为系统的响应时间。
当振动液压系统启振时,启振电磁阀得电,振动泵产生的压力油从P口进入。由于阻尼孔的作用,逻辑组合阀关闭时间有所滞后,瞬时压力油优先通过逻辑组合阀(此时逻辑组合阀液阻小于振动马达)。与此同时,通过振动马达的流量由小逐步变大,逻辑组合阀处流量则由大变小直至截止,这样便可达到延缓系统响应时间的目的。
当停振时,启振电磁阀失电,逻辑组合阀开启,振动马达不工作,振动泵产生的压力油全部通过逻辑组合阀到T口(逻辑组合阀通流量可满足振动泵全流量通过的需要)。在停振过程中,由于阻尼孔的阻尼作用,振动泵泵出的压力油不立即停止,仍有少量压力油供往振动马达处,因此能避免原系统存在的振动泵吸空现象。
此项改进效果明显。改进后试验结果表明:该系统发热明显减小;启振时间延长至4 s,启振过程中振动液压系统的最高工作压力降至22.4 MPa,这一压力已低于系统振动泵和振动马达的额定工作压力23 MPa;停振时,测量振动液压系统的最小压力为0,已经不存在液压泵吸空现象。
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责任编辑:Alley
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