高压清洗车低压供水系统结构改进
日照港二公司4台5250GQXE3型高压清洗车,由于原设计不合理、作业道路凹凸不平、司机操作不当等原因,经常发生低压供水系统故障。
原车低压水泵驱动路线为副发动机-离合器-传动轴-分动箱-液压泵-液压马达-水泵。经分动箱减速后,其分动箱输出轴转速仍较高,与液压油泵转速不匹配,由此常导致该车出现液压泵密封件漏油、输入轴断裂或键槽损坏、零部件烧蚀现象,造成低压供水系统不工作。为此决定对其进行改进。
高压清洗车
首次改进时,将副发动机转速由2200 r/min调整到1700 r/min以下,并设置副发动机转速超速报警功能。但经试用,故障率仍居高不下。为此,在借鉴ZLJ5162GQX型清洗车低压水泵传动方式的基础上,决定对5250GQXE3型清洗车低压供水系统进行改进,主要思路是从变速器取力,再通过传动轴驱动水泵。具体改进部位及方法如下所述:
(1) 传动装置
在底盘上加工低压水泵支架安装孔,在变速器上增设中国重汽产HW50-2型取力器,并增设取力器挂挡开关。
(2) 电路和气路
将电控箱内接线排2号线(电源线)与15号线(接翘板开关)用截面积0.75 mm2电线短接;将线束中连到低压水泵液压阀的32号线断开;将驾驶室2组空翘板开关分别连接24 V两联电磁气阀,以控制取力器取力。此外,还需配置高压气管管接头等零件。
(3) 副发动机
由于取力器位于变速器右后侧,与副发动机排气系统相干涉,因此须重新布置排气管路,将副发动机排气系统改至车架左内侧。
(4) 液压回路
拆掉副发动机上安装的液压泵,将液压回路中液压马达的进、回油管管路连通,并堵住液压马达泄油管。
(5) 低压水路
拆除原车水泵及水泵支架,将水泵安装位置移至车架右内侧,并现场配制进、出水管路。
该车低压洒水系统改进后,若司机操作不当,容易引起挂不上取力器并发出异响等故障。为此,要求司机按照以下要求操作:清洗作业时,禁止操纵变速器换挡;低压清洗作业中,变速器换挡时,应先停车再换挡;只有在取力器挂挡气缸工作压力为0.6~0.8 MPa,才可操纵取力器挂挡;操纵取力器接合时,应先停车踩下离合器踏板,再按下取力器挂挡开关(指示灯亮);不进行洒水作业时,必须将取力器挂挡开关复位(指示灯熄),以使取力器脱开;当发动机的转速为1700 r/min时,取力器的输出转速(即水泵额定转速)为1450 r/min,为此应控制发动机转速不要超过1700 r/min,以保证水泵不超速。
改进后该车清洗系统优点有二:一是故障率明显下降,工作效率明显提升。二是低压洒水系统工作不再需要副发动机驱动,可有效节约燃油。
(作者地址:山东省日照港(集团)股份二公司 276826)
责任编辑:Eason
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