沥青搅拌设备除尘系统的改进
1台LB-1500C型间歇强制式沥青混合料搅拌设备,在生产过程中其加热滚筒前端不断有扬尘出现,浓度可达 5mg/L,严重污染周边环境,影响工人身体健康。
经分析,造成扬尘的原因是袋式除尘器清灰时喷吹气流的速度和流量不足,导致依附在滤袋表面的灰尘清除不彻底。
袋式除尘器通过过滤与清灰2个环节连续不断地工作,才能组成完整的除尘过程。滤袋在吸附作用影响下,经过一段时间过滤后,滤布网孔及表面迅速截留了粉尘层。随着滤袋外表面粉尘不断增加,过滤阻力也不断上升,这时就必须对其进行喷吹作业。但由于空气比较潮湿,且气流不符合要求,吸附在滤布上的粉尘在喷吹时不能全部脱离滤袋,时间一长,便堵塞了滤袋的网孔,以致排尘不畅。据此,我们本着增大喷吹系统进气量、提高进气速度的思路加以改进。
首先,将喷吹管进气孔直径由4 mm改为8 mm,并将空压机排气量由3.0 m3/min增加到 5 m3/min,以增加进气量。
其次,换掉原来功率为22 kW的活塞空压机,改用功率为30 kW螺杆空压机,以增加进气强度,提高气流速度。
最后,为了喷吹气体更加到位,在进气管孔眼处安装文氏管,整体安装如附图所示。
经试验,改进后喷吹1次可达到彻底清灰的目的,不仅延长了清灰周期,降低了清灰能耗,压缩空气消耗量也大为降低,同时滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应降低,从而成倍地提高了滤袋与阀片的使用寿命。特别是原来滤袋清灰不彻底时,都是采取设备空转进行清灰,以求依附在滤袋的灰尘彻底脱落。现在完全省略了这一步骤,从而大大提高了劳动生产率,降低了空转时的能耗。
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责任编辑:Ben
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