1台LG6210型挖掘机在工作1 000 h后,斗杆下沉量偏大。正常时,该机斗杆5 min下沉量应不大于3 mm,斗杆完全伸出时间应为2.2~2.8 s,斗杆完全缩回时间应为3.2~3.8 s。现场检测结果如下:动臂升至极限位置;斗杆缸活塞杆完全伸出后熄火,5 min后斗杆下沉到与地面垂直位置。在工作模式下测量斗杆的伸出和回收时间,结果大于标准值。
分析原因可能有:主控阀斗杆保持阀阀芯卡滞在开口位置,使斗杆缸有杆腔高压油直接通过主控阀保持阀回油;斗杆缸有杆腔过载补油阀或提动头卡滞在开口位置,使有杆腔泄油量增加;主控阀斗杆主阀芯过度磨损,与阀体的间隙变大,导致泄漏量增加;斗杆缸油封或缸体内腔磨损,使内漏增加。
该型机斗杆系统液压原理如附图所示。据此图故障排查过程和方法如下:
斗杆系统液压原理示意图
首先,检查主控阀斗杆保持阀是否卡滞、磨损。启动机器,将斗杆伸出后停机,拆开主控阀斗杆保持阀先导回油端口(见附图Dr2端口),观察是否有液压油从阀体内持续渗出。拆检发现无液压油渗出,由此判断斗杆保持阀先导阀滑动正常,无卡滞。
把斗杆放到地面上,拆检斗杆保持阀内的单向口,观察无液压油从阀体内持续渗出,由此判断斗杆保持阀先导阀滑动正常,无卡滞。把斗杆放到地面,拆检保持阀内的单向阀,结果单向阀阀芯表面光洁,无划痕,滑动正常。
其次,检查过载补油阀工作是否正常。将故障联与正常联的过载补油阀对调,操作机器检查故障仍存在,由此排除了过载补油阀故障的可能。
再次,检查主控阀斗杆联主阀芯是否磨损。机器卸压后,打开斗杆联主阀芯,看到主阀芯表面光洁,无纵向磨损纹路,排除了主控阀斗杆联主阀芯磨损的可能性。
最后,检查斗杆缸是否内漏。先将斗杆伸出到极限位置熄火,利用合适的吊装设备吊护住斗杆,再拧松斗杆缸无杆腔高压胶管接头,放松吊装钢丝绳,结果发现斗杆缓慢下落,由此判断斗杆缸内漏。
拆检斗杆缸活塞杆,确认活塞油封有纵向沟痕。更换活塞密油封,加注过滤后的液压油,工作至今再无异常。
(苏宝启 杨成华 作者地址:山东临沂经济开发区临工工业园 山东临工工程机械有限公司营销公司服务部 276023)