WA320-3型装载机不能行走故障的排除
一台小松WA320-3型装载机在停用一段时间后出现不能行走的故障。
初步判断是停车制动不能释放所致。该机为液压制动,由图1可知,当停机制动器开关打到ON或发动机处于熄火状态时,电磁阀1断开,并打开排放回路c。于是,来自泵的先导回路中的油a流至排放回路c。滑阀2在弹簧3的作用下移至左侧。主回路中的油b被滑阀2截断,制动缸中的油流至排放回路。因此,由停机制动缸的弹簧4施力于停机制动器,变速器输出轴5被牢牢地制动住。
当需要释放制动时,将停机制动器开关打到OFF,这时电磁阀1接通,并关闭排放回路c。当泵先导回路a的油压升高时,克服弹簧3的力使滑阀2向右移动。这样就截断了制动缸的排放回路,使主回路的油b流至制动油路d,向右推动制动活塞6,并释放停机制动。
通过对停机制动系统和相关电路(见图2)的分析,可以得出造成停机制动不能释放的原因:制动活塞6、停机制动滑阀2或顺序阀7卡滞在泄油的位置、闷芯磨损泄油或弹簧变软,均会使解除停机制动的主油压偏低,无法克服弹簧4的弹力以解除停机制动;加注泵磨损内泄等使其供油量不足;停机制动电磁阀1的阀芯卡滞,电磁阀始终处于将先导控制油泄回油箱的位置,从而使滑阀2不能移向右侧;至停机制动电磁阀的电路断路;电磁阀内部线圈断路;停机制动开关故障;停机制动安全继电器故障;低压开关CNR21或CNR20有故障,不能闭合;制动油压过低,开关CNR21或CNR20不能闭合(此时蓄能器低压报警指示灯会提前点亮报警)。
根据排除故障由简到难的原则逐一排除,在检测到停机电磁阀时,发现电磁阀电阻为无穷大,电磁阀已损坏。更换新电磁阀后故障排除。
图1 停机制动液压控制示意图
1.电磁阀 2.滑阀 3、4.弹簧 5.变速器输出轴 6.制动活塞 7.顺序阀
图2 停机制动电器控制示意图
(作者地址:河北省 秦皇岛市 秦皇岛港股份有限公司第七港务分公司供水除尘部技术室 066000)
责任编辑:Amanda
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